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东方公司化工二厂解决在线排水瓶颈年创效150万元

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发表于 2012-11-1 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/11/1  
东方公司化工二厂成立技术攻关组,由党员带头,改进真空缓冲罐、槽排水系统,解决了生产线“在线排水”瓶颈,每年节约5000余吨蒸汽、2.5万度电,创造经济效益150万元以上。同时,每年可多生产一硝基甲苯2000吨。
4月份,化工二厂一硝基甲苯生产线由年生产能力1.5万吨扩建到6万吨,但生产线真空罐、槽排水装置仍沿袭旧线方式,仅在罐、槽底部接出放净口。
第一次试生产期间,真空缓冲罐排水时出现了故障,新精馏装置必须全部停车降温,将系统真空泄尽后才能排水。由于精馏工艺具有“慢升温、慢平衡”的特点,开车后恢复到停车前负荷,需一周以上时间。每次排水前后消耗蒸汽达1000吨、电5万度以上。面对因排水而产生的消耗大的问题,该厂党支部成立技术攻关组,研究如何解决“在线排水”这一棘手的难题。
技术攻关组首先确定了“排水过程少损耗甚至不损耗能源”的攻关方向。初步分析后,他们认为将各塔真空缓冲罐直接与真空机组串联,或者再增加一台真空集管并联能够解决问题。但是,经过深入论证,此方法存在材料采购周期长、改造工程量大、需停运单塔等不足。攻关组翻阅相关书籍、查找资料,最终形成统一意见:“排水不停塔”是最佳方案。方案出台,该厂按照方案和配管图纸,在第一次试生产整改期内实施了改造。
改造后,首次进行在线排水试验时,塔真空度下降迅速,效果并不理想,部分员工对改造方案提出了质疑。
技术攻关组顶住压力,反复检查每一环节,最终发现灌水时水很快从排气口溢出来,没有达到预期灌水时间。大家再次对整个管路进行技术分析,确定了最佳排气位置。改进后,在试验过程中,在线排水顺畅,期间塔内真空无明显变化,排水完成后,检查罐内无积水,排水彻底。此后生产线多次排水,均收到预期效果,实现“在线排水”且无损耗的目标。(通讯员:唐开鑫)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1577
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