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银达公司水煤气厂改进运行方式保生产

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发表于 2012-1-10 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/1/10  
银达公司水煤气厂改进水煤气发生炉运行方式,优化工艺,提高氢气含量,保障TDI生产需求。
2011年11月初,为了缓解市场供应TDA原料不足的压力,水煤气厂急生产所急,大胆尝试,将原来“1+4”(一台白煤水煤气发生炉加4台焦炭水煤气发生炉)生产方式,改为1台使用白煤、4台采用无烟煤与焦炭混合的运行方式,使水煤气中有效组份氢气含量由原来的47%-50%上升到54%以上,达到工艺要求。该运行方式还可根据下道工序要求,通过改变无烟煤与焦炭混合比例,调节水煤气中氢气与一氧化碳含量,满足工序不同时段需要。该单位优化工艺,减少水煤气循环蒸汽吹入时间,增加制汽时间,减少物料消耗,降低生产成本。适时放宽水煤气柜控制范围,减少单炉开停次数,降低吹风损失。
水煤气厂在勤与勤之间开展小指标竞赛活动,分析、公示每勤水煤气有效组份含量,实行节奖超罚激励机制,形成日检查、日考核、月评比、月考核、月兑现的良性竞争,使水煤气发生炉上行运行温度由原来的350℃-500℃下降到250℃-300℃,确保水煤气发生炉稳定运行。(实习记者:徐克峰)

原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1002
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