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银达公司能源动力厂员工献计降能耗

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发表于 2012-6-4 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/6/4  
随着精益生产、精细化化管理和合理化建议工作在基层班组的开展,银达公司能源动力厂的员工们积极参与经营管理,主动思考,结合岗位实际献计献策节约能源、控制成本,提高经济效益。
能源动力厂煤粉锅炉和三废余热锅炉定、连排排放的汽、水混合物以前直接排往灰沟,不仅浪费冷凝水和热能,而且增加了渣池的水量。该单位采纳员工的建议,回收汽、水混合物,经过水处理工序回到锅炉作为生产原料二次利用,每月节约水费9万余元。
随着2009年10万吨TDI技改项目投产,银达公司生产用氮气的纯度指标由原来的99.99%降为99.9%。能源动力厂氮气站深冷装置采用超低温物理分离法制氮,长期以来都将氮气纯度控制在99.999%以上,用高纯氮当粗氮使用。该站员工经过试验和计算,提出“降低氮气纯度、提高产量”的合理化建议。他们调整进入冷箱空气量、膨胀机转速、冷冻机负荷,优化工艺参数,实现原额定流量1000 标方/小时的两套装置每套氮气流量增加300标方/小时,纯度由99.999%下降至99.98%。目前,银达公司氮气需求量在1700-2200立方米之间,经过此次改造,2套额定流量1000标方/小时的装置已经可以满足生产需求,1套额定流量2000标方/小时的装置已停用。
能源动力厂原来的锅炉取样冷却水使用生消水,用完后直接排入地沟。该单位员工提出将锅炉取样冷却水改用循环水,使用之后进入循环水系统。由于锅炉取样次数较多,平均每小时能节水5-6吨。该单位还将原来锅炉停炉后每2小时向锅炉内补水的做法,改为关闭排空,只补水一次,自然冷却降温,每班可节水20吨。(记者:张伟)

原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1266
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