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奋勇前进的“长江一号”——记红光公司物资管理中心“三结合”改善团队

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发表于 2014-1-7 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014/1/7  
美丽的长江边上,有这么一群人,他们常年驻守在长江北岸,在远离红光公司的乡村,在推进企业的发展中发挥着自己应有的作用。他们是红光公司物资管理中心新码头班组的员工,也是在工作中持续创新、不断突破自我的“长江一号”三结合改善团队。该班组共有17名员工,主要负责船运原料的卸船、转运工作。在合理化建议工作中,他们成立“长江一号”三结合改善团队,围绕改善转运、仓储设施和优化操作流程等方面提出“甲苯管道改大”、“管道甲苯回收”、“驳船甲苯扫舱”等一系列的合理化建议,在降低成本、提升效率、保障安全方面发挥有效作用。“长江一号”三结合改善团队成员发现,码头原有的甲苯卸船管道直径为80毫米,在日常卸料过程中一船甲苯需用96小时,耗电量约1500度,员工操作时需将金属软管插入船舱。甲苯易燃、挥发性强,卸料时存在安全隐患,且员工劳动强度大。针对这一问题,改善团队成员郭占文提出“改善现有卸船设施及方法”的合理化建议,经过团队成员的讨论、计算,大家一致认为扩大卸料管道直径,并利用外来甲苯驳船卸料泵进行卸料,不但可以有效缩短卸料时间,而且还可以降低操作人员的劳动强度,安全系数也大大提升。通过进一步论证,改造方案逐渐成型。“长江一号”三结合改善团队将实施方案上报红光公司后,于2013年9月完成甲苯卸船设施改造,经试运行,卸一船甲苯所需时间缩短至15小时,年节创价值约1.6万元。在新码头扩大甲苯管道施工过程中,“长江一号”三结合改善团队又发现了一些新问题。在汛期,长江水位变化频繁,有时一天需要排船4、5次,尤其是在卸甲苯时排船,每次排船需要将甲苯管道内甲苯用水顶空后,才能拆卸金属软管,然后排船。原来使用的甲苯管道是直径80毫米,改为直径200毫米后,管道内残留甲苯增多,直接顶水达不到预期效果,处理不好还可能造成污染事故。“长江一号”三结合改善团队将这些问题作为攻关课题,通过团队成员现场分析、讨论,制定了改造方案。他们在操作时先关闭码头上直径为200毫米甲苯管道上的球阀,利用原有直径为80毫米的甲苯管道和趸船卸料泵,将残留在管道内的甲苯全部回收到岸上的储槽。改造完成后,经过试运行,回收时间仅需10分钟,整个操作流程风险可控。往年,甲苯驳船每次抽卸工作完毕后,舱底收集坑内都残留少许甲苯,每船最少有8个收集坑,每个收集坑内大约残留60公斤甲苯,每船至少可回收近500公斤甲苯,但是现有的卸船设施无法将其抽取干净。按照红光公司生产计划,每年需要外购15船甲苯,15船可回收7.5吨甲苯。这500公斤甲苯如何回收抽尽,一直困扰着“长江一号”三结合改善团队的全体成员。经过市场调研,查找资料,并结合现有卸船操作流程,功夫不负有心人,一个如何进行扫舱的方案逐渐成熟起来。“长江一号”三结合改善团队成员经过多次模拟、验证,用气动隔膜泵进行扫舱的方案终于确定下来。经过立项实施,第一船就回收甲苯300公斤,经过团队成员再次改进,第二船回收600公斤。通过“长江一号”三结合改善团队的努力,船运甲苯终于做到“颗粒归仓”,每年节约原材料采购成本7.5万元。(通讯员:杨小东)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=2429
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