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红光公司对标改善促成果转化

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发表于 2017-7-6 12:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

       今年以来,红光公司持续推进全价值链体系化精益管理,以优化工艺提产能、降低成本增效益为对标改善点,集全员智慧参与精益改善,将改善成果转化为持续发展的内生动力。
      
       该公司TDA厂制氢工序自2015年运行以来,锅炉给水泵在生产实际运行中出现出口压力低、供水能力严重不足和电机功率小,经常出现跳闸等现象,给锅炉生产蒸汽带来安全隐患,严重制约氢气产出量,导致主产品苯二胺运行负荷和产能低。
      
       该单位组织专业技术人员经过认真监控、分析制氢给水泵的运行数据,提出了改造设备、优化工艺、提升产能的方案。为不影响生产线正常运行,改善小组在高级技师张玉勇的带领下,在极短的时间内通过选型、二次浇灌构筑新泵体基座,重新配置管线,通过紧张施工,将符合要求的更高扬程、更大功率的给水泵,通过自行设计安装,替代原有装置。他们还在借鉴原博克曼机封部分参数基础上,按照机封性能要求和实用性,直接采取外包加工,为企业节约费用3.7万元。 新泵体经安装调试投入运行后,出水压力和给水流量大幅提高,每小时可节约耗电18.9度,年节约费用10.3万元。
      
       生产线通过持续优化制氢工艺,制氢工序的非计划停车得到有效控制,在提高制氢系统稳定性的同时,有效降低了氢气制造成本,为苯二胺安全稳定高负荷运行提供了强有力保障。(特约通讯员:邹永洪)
      
      
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=4357
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