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提高乳化炸药生产本质安全性的有效措施——双活塞泵的应用

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发表于 2017-5-10 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高乳化炸药生产本质安全性的有效措施——双活塞泵的应用
      
      
      
       湖南金能自动化设备有限公司 谭卫星 周康波 彭友红
      
       长沙琦清机械设备有限公司 施旗
      
       湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 邓安建 成勇生
      
      
      
      
      
       一、项目的由来
      
       乳化炸药的出现至今已有半个世纪,我国引入、自主研发也已有近四十年。但是,人们对乳化炸药的认识尚存在很多不深刻、不完全的地方,尤其对其生产安全性的认识及处理仍有很多未知或缺失之处。
      
       一个世纪以来,我国的工业炸药主要是以轮碾机生产为手段的粉状硝铵炸药,由于该类炸药不含水,且加入了足够量的敏化剂——梯恩梯,故对其加工质量要求不高,只要碾到一定细度、混合均匀就可以了,因此,硝铵炸药的生产过程相对比较安全,很少发生爆炸事故,因温度控制不好或因死角积料等原因造成起火事故也不是很多。
      
       然而,自从发展乳化炸药以来,安全事故就没有停歇过,甚至发生死伤数十人的重大事故,即便我们行业主管部门、生产、科研单位花费了无数倍的努力,投入了大量的资金,行业的安全形势并不乐观。
      
       与硝铵炸药相比,乳化炸药未加入梯恩梯等敏感性猛炸药,且加入了10%左右的纯感性的水,但生产过程仍比硝铵炸药更危险,究其原因是因为“粒径”二字引起的。
      
       “乳化炸药的氧化剂水溶液呈微细液滴存在,氧化剂与可燃剂接触紧密充分,爆炸易于激发和传递,因此乳化炸药通常是不加敏化剂的,只需要普通组份的巧妙结合就可以了,由此可看出,乳化炸药与硝铵炸药的最大区别在于乳化炸药需要“呈微细液滴”且组份应“巧妙”结合,而要达到这些目的,必须采用不同于轮碾机的特殊的生产设备。而乳化炸药呈现的微细状态不但决定其爆轰性能,更是具有对温度、摩擦等外界影响因素十分敏感的特性。
      
       纵观近二十年来,乳化炸药生产过程中发生的爆炸事故,主要原因是乳化器、敏化机、输送泵三种设备的结构缺陷、保护措施不力、操作失误等因素造成。因此,这三种设备的安全性对乳化炸药的本质安全性有重大影响。
      
       乳化器和敏化机的安全性认识及提高安全性的措施,已取得了不小的进展,而输送泵发生的多次事故,人们已有认识,但采取的有效措施并不多,因此输送泵发生的事故从来未间断过,尤其是目前普遍、大量采用的螺杆泵。
      
       螺杆泵虽然有输送稳定、无脉冲、无金属摩擦,流量可调节,输送能力大等优点,但极容易因温度升高、热量积累造成爆炸,其原因是其结构对炸药生产的不适用性。螺杆泵橡胶材料制成的定子固定在泵体内腔上,实际上对泵体内的物料起到了保温作用,温度无法散出,温度监测点也不能设置在泵体内,只能设置在泵的进、出口位置,在断料运行时,检测到的温度不是泵体内摩擦升温后的物料温度,虽然螺杆泵避免了金属间的摩擦,但金属(转子)与橡胶(定子)间的摩擦更容易升温和产生静电。物料中的杂质(如油水相中的杂质、硝铵结晶对橡胶定子容易造成磨损导致变形、撕裂。在乳化炸药装药过程中,螺杆泵和转子泵只能适用化学敏化和较高温度装药。而叶片泵存在死角易积料,叶片与泵体间容易产生金属摩擦或叶片断裂。
      
       为解决螺杆泵、叶片泵、转子泵等输送设备对乳化炸药安全性的影响,和中、高、低温及物理敏化装药的难题,我们开展了双活塞泵的研究与应用。
      
       二、双活塞泵的组成与特点
      
       双活塞泵由料斗、双活塞压料系统、双活塞转换阀、液压系统、机架、电器控制系统组成。
      
       双活塞泵具有结构简单、维护成本低、精度高、产能大、无死角、无积料、无金属间摩擦、对泵内物料无搅拌剪切、无脉冲、压力小、温升小,其安全性能高,适用于油水相输送、乳化炸药基质输送,适用于高、中、低温的化学、物理、复合敏化的乳化炸药灌装。
      
       三、安全性对比分析
      
       用目前民爆行业使用较多的3.6t/h生产线所使用的转子泵、叶片泵、螺杆泵与双活塞泵对比
      
       双活塞泵
      
       转子泵
      
       叶片泵
      
       螺杆泵
      
       活塞为间歇式直线运动无旋转运动,且运行速度慢;按产能3.6t/h计算,活塞线速度39mm/s。
      
       转子连续旋转运动;按产能3.6t/h计算转子线速度274mm/s,是活塞泵的6.8倍。
      
       叶片连续旋转及直线往返运动;按产能3.6t/h计算,叶片线速度是942mm/s,是活塞泵的24倍。
      
       螺杆连续旋转运动;按产能3.6t/h计算,螺杆线速度340mm/s,是活塞泵的8.9倍。
      
       乳化炸药从进料口到出料口及输送管道中产生位移时,不与其他金属机件产生搅拌、剪切。
      
       乳化炸药从进料口到出料口及输送管道中产生位移时,转子产生机械剪切和搅拌破坏作用力。
      
       乳化炸药从进料口到出料口及输送管道中产生位移时,叶片产生机械剪切和搅拌破坏作用力。
      
       乳化炸药从进料口到出料口及输送管道中产生位移时,螺杆产生机械剪切和搅拌破坏作用力。
      
       空载运行温升低,试验连续空载运行400分钟温升5°C。
      
       不允许空载运行,试验运行54分钟温升48°
      
       不允许空载运行
      
       不允许空载运行
      
       对尺寸小于30毫米的硬质异物、结晶硝酸铵等具有一定的容错能力
      
       无容错能力
      
       无容错能力
      
       无容错能力
      
       金属活塞与缸体之间留有足够的间隙(有1mm),且活塞体上装设了有机材料密封件及耐磨非金属环,防止了金属缸体与金属活塞间的直接摩擦。
      
       转子与缸体间隙小;一般调整为0.3mm
      
       叶片与缸体无间隙
      
       螺杆与缸体无间隙
      
      
      
       从以上对比分析,双活塞泵的安全性优于转子泵、叶片泵、螺杆泵。
      
       国外乳化炸药装药机技术及工艺的研制开发经过数十年的发展,技术工艺先进,自动化程度高,通常与前后工序制药、包装联系紧密,衔接合理,形成从制药到包装成品的全自动化生产体系。国外工业炸药装药机技术水平领先的有德国、俄罗斯、美国等国家的企业。德国保利卡公司的乳化炸药装药机很有特色,是塑膜包装,装药质量稳定可靠,但价格高,生产能力低,仅适用化学敏化生产技术。美国TIPPER TIE生产的乳化炸药装药机用于高温化学敏化生产技术,其生产能力大,自动化程度高。
      
       国内装药机通过对国外技术的跟踪引进,近几年来,取得了一定的发展,本项目产品DKJ-5型乳化炸药装药机(多卡位灌装机),采用双活塞泵,该泵使用效果很好,主要有:安全性能高、可靠性高、产能大、适应国内高中低温物理化学敏化技术,生产品种多等特点,该项课题的成功实施将大大地提高生产安全性,能产生显著的社会效益和经济效益。
      
       四、 双活塞泵用于多卡位装药机模拟试运用
      
       2015年10月至2016年4月,双活塞泵与本公司开发的DKJ系列多卡位灌装机联机试运行,该泵达到以下技术要求:
      
       泵体耐压试验:将压力升到1.0Mpa运行10分钟,无泄漏;
      
       采用黄油作介质连续运行试验,其同单位时间内输出量误差≤2%。
      
       采用乳化炸药基质和低温物理敏化炸药作介质连续运行,通过不断完善,其输出流量稳定、无脉冲、无波动;
      
       在模拟料中加入M16螺帽进行进、出泵体循环试验,因试验料入口和活塞缸体容积较大,对尺寸小于30毫米的硬质杂物、结晶硝酸铵等具有一定的容错能力;
      
       在模拟料试验和试产运行中,设置的连锁保护装置:a、各缸内设置的压力保护,b、出口处设置的压力保护,c、主轴电机设置的扭矩保护,d、设置的温度保护,均达到了设计要求。
      
       双活塞泵空载运行401分钟,温度从20℃最高升到25℃,温升5℃,说明双活塞泵在使用时不论是否带料还是空载,其本质安全性高,特别在空载时,安全性更高。
      
       五、DKJ-5型乳化炸药装药机(配双活塞泵)试生产运行
      
       试生产过程:于5月31日-6月8日进行了试产,灌装52~55℃物理敏化乳化炸药,试生产情况如下:
      
       1、试产参数
      
      
      
      
      
      
      
      
        
      
      
       2、试产检测
      
       2.1 抽样检测φ32*200克药卷检测结果
      
       按每支药卷200克调整,连续抽样52支,样本平均重量200.02克,最大重量206克,最小重量195克,最大误差11克,误差率±2.75%。
      
       测量数据
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       2.2 抽样检测φ70药卷检测结果
      
       按每支药卷1575克调整,连续抽样125支,样本平均重量1576.04克,最大重量1594克,最小重量1555克,最大误差39克,误差率±1.24%。
      
       测量数据
      
      
      
      
      
      
      
       2.3 爆炸性能
      
      
      
      
      
       3、多卡位灌装机生产可靠性试产过程描述
      
       按照工厂正常的日常生产程序组织试产生产,对DKJ-5型乳化炸药装药机(多卡位灌装机)进行了多种产能的、生产时间长短不一的磨合试产,最长的生产时间为8小时。设备运行稳定无任何故障,生产出来的产品(炸药药卷)全部合格(除开机和停机时产生小量料头、料尾、速度调整过程中5到10支的重量偏轻外)。通过设备磨合试产,DKJ-5型乳化炸药装药机(多卡位灌装机)达到设备设计要求,能够满足工厂实际生产的安全要求、工艺条件要求及产品品质要求。
      
       4、试产结论
      
       经过对炸药的装药试生产,在试生产过程随机抽取的药卷进行了药卷的重量、长度、密度的检测,其指标均能满足实际生产的质量要求。从试产现场随机抽取的药卷和进行试爆测试,其爆速、猛度、殉爆距离、爆力均达到国家标准。通过试生产,采用双活塞泵的DKJ-5型乳化炸药装药机(多卡位灌装机)能实现大产能、自动化程度高、操作方便、多规格生产、灌装精度高、良品率高、适应性广,是乳化、水胶等含水炸药装药的新型自动化大产量的装药机。
      
       六、结论
      
       双活塞泵具有的线速度低、容错能力强、对泵体内物料无搅拌剪切作用、温升小、无金属间摩擦等特点,适用于乳化炸药灌装,尤其适用于低温物理敏化乳化炸药的灌装,其高安全性能将有效地提高乳化炸药生产的本质安全性。
      
       双活塞泵目前已与湖南金能自动化设备有限公司自行研发的DKJ系列多卡位乳化炸药装药机上配套运用,采用双活塞泵的DKJ-5型多卡位乳化炸药装药机,从该装药机使用效果看,具有:安全性能高、可靠性高、产能大、适应国内高中低温物理化学敏化技术,生产品种多等特点,项目的成功实施大大地提高了装药的生产安全性,产生显著的社会效益和经济效益。
      
       DKJ-5型乳化炸药装药机(配备双活塞泵)于2016年11月18日通过工信部安全司组织的技术鉴定,鉴定会对其评价为: DKJ-5型乳化炸药装药机综合性能达到装药机的国内先进水平,同意该乳化炸药装药机通过科技成果鉴定。
      
       注: ①汪旭光:“乳化炸药”
      
原文网址:
  1. http://www.cemta.cn/form/detailed_publicinfo_new.jsp?PIIID=14601&judgeShowModule=leftandright&childmenu=false
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