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银达公司气体制造厂李忠蔚:点滴积累汇成“金”

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发表于 2012-4-18 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/4/18  
银达公司气体制造厂李忠蔚立足岗位、勤于思考,注重日常积累,在创新创效上下功夫,一季度提交合理化建议 8条,采纳6条,采纳率达75%,在生产中产生了良好收益。
注重点滴积累 挖掘降本潜能
李忠蔚在日常工作中始终保持随时看、随时记、随时想,记录工作点点滴滴的好习惯。他尤其关注每天生产线工艺数据变动、员工操作流程、产品气组分变化等问题,即便身边没有记录本,他也会将内容写在纸上。通过日常积累,李忠蔚总是能够挖掘出高收益的合理化建议。
气体制造厂使用多台煤气发生炉制气,生产过程中吹风、制气工序在每台煤气发生炉中交替进行,一个制气过程需要136秒,其中蒸汽吹净工序用时2秒,主要起到吹扫炉内杂质气的作用。在多数人眼里,精确到秒的工艺参数已经是工艺极限,但是李忠蔚凭借对制气工艺的了解和详尽的工作记录,梳理制气过程的每一个步骤,最后认定2秒钟的吹净工序仍有潜能可挖。李忠蔚发现煤气发生炉在蒸汽吹净阶段,是发生炉运行与产气质量最好的时刻,在吹净杂质气的同时也会吹走部分高品质产品气,以每天582次制气循环计算,每年会浪费产品气67.34万标方。李忠蔚通过理论计算与生产线实际跟踪,最终提交了“关于降低蒸汽吹净时间”的合理化建议,将2秒钟的吹净工序缩短为1秒,大幅度降低产品气的浪费,预计每年可节创50余万元。该建议被评为2011年银光集团“金点子”三等奖。
低投入高收效,消除安全隐患
李忠蔚提交合理化建议以“能不能改,有没有必要改”为出发点,以“低投入、高收效”为基本原则,不仅提升了合理化建议的质量,而且提高了建议实施率。
2011年,气体制造厂大检修期间,李忠蔚发现,随着大检修工作的逐步推进,除尘器检修与制气生产会同步进行。制气设备与除尘器相互连通,生产时必然会有废气顺管道进入除尘器,危害检修人员身体健康,他决定消除这个安全隐患。李忠蔚准备了多种方案,但是经过现场观察,投入与收益相比较,均被他一一否决。眼看维修工作即将展开,他愈加焦虑。经过持续不断的深入思考和实地勘察,李忠蔚发现除尘器与制气设备之间,起到吸收管线热胀冷缩效应的膨胀节也是检修项之一,他立刻想到,在膨胀节的中间形成阻断,安全隐患自然就被杜绝了。但是气体制造厂使用的膨胀节是一个整体,不仅体积庞大,而且安装位置距地面非常高,相关拆卸作业难度极大,很难用简单的挡板将其阻断。李忠蔚仔细研究了各种管线的连接方法,自主设计了使用两片法兰相连接的新膨胀节,并提交了“关于在膨胀节直接插入盲板”的合理化建议,实现了用盲板阻隔除尘器与制气设备之间的连接,简化了膨胀节拆卸维修工作,消除了检修现场危险因素。(记者:史巍)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1173
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