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含能公司化工一厂:减少理化分析项目一季度节创15万元

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发表于 2012-4-18 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/4/18  
含能公司化工一厂实施员工李峰提交的“减少工序理化分析项目”合理化建议后,员工取样量降低60%,一季度节创分析费用15万元。
李峰在工作中发现DNT生产线单机组生产时,每天要进行预洗废水酸度、稀释废酸酸度、一段废酸、二段废酸等66次(项)理化分析项目的取样,造成员工劳动强度大,理化分析费用高的问题。如何解决这个问题?李峰动起了脑筋。凭着多年从事化工生产的经验,他与员工现场讨论、论证,从减少几次取样次数,延长多少时间取样,如何保障取样次数减少后产品质量的稳定,在生产线开、停车时如何取样等问题入手,积极寻找解决方法。他们改变以往并联设备每台取样的方法,采用并联设备轮检的方式,减少取样频次。完善生产线巡检制度,加强值班长、勤长检查力度,提升员工巡检质量。针对生产线开、停车时产品质量不稳定的情况,根据实际情况缩短取样时间,增加取样频次,待生产线平稳后逐渐延长取样时间。通过多次生产实验、论证,寻找最佳取样间隔时间与频次,从去年11份实施以来,该单位DNT生产线单机组理化分析项目每天减少了23次(项)。
以往,硝化工序正常运行时,员工要送14个样品,样品能装满2个铁盒,该建议实施后员工只需送4个样品,就能满足生产线产品质量分析要求。硝化工组员工说:“这个建议实施后,我们取样的次数、样品数量都减少了,劳动强度降低了,也节约了分析费用,是一个好点子。”
为确保产品质量,进一步配合该合理化建议的有效实施,该单位还将产品质量情况纳入看板管理,使员工通过看板及时了解每班产品质量控制情况。各班员工加强投料控制,细化投料数据,对原材料投入量实施微调,投入量细化到小数点后一位,确保生产线平稳运行。(记者:徐克锋)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1175
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