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含能公司化工一厂等单位优化工艺降低运行成本

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发表于 2012-5-17 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/5/17  
含能公司化工一厂等单位以“三化”工作为契机,不断发挥员工的智慧,开展工艺优化、技术创新等活动,挖掘内部潜力,提高和改善生产运行效率,降低成本。
化工一厂结合银达公司原料DNT日需求量与化工六厂废酸日处理能力的实际情况,将日产量划分为3个档位,满足银达公司和化工六厂生产需要,并及时调整DNT储槽液位,有效降低生产线开、停车次数,保障了生产线连续稳定运行。
化工三厂在生产线开展产能提高实验,改造原506-2精制工房,加大精制工序生产能力,逐步满足硝化工序生产需要。针对产能提高实验中硝化工序出现的高温问题,技术人员结合员工提交的“关于控制硝化工序硝化能力”的合理化建议,经过反复试验,解决了硝化工序高温问题。经过一个月的工艺、技术摸索,在不增加操作人员的情况下保障了安全生产,最终确定了生产线产量上限,提升了生产线负荷,降低了生产成。
化工四厂针对分离塔在生产时无法满足硝化工序需要,导致硝化工序每月要停车7—8天,等待分离塔将废酸处理后再进行生产的瓶颈问题,通过技术人员与操作人员理论计算、分析,将原工艺中的蒸馏塔改造为分离塔,使分离塔增加到2个,彻底解决了废酸处理与硝化工序不匹配的问题。
随着化工六厂新建废酸处理生产线的投用, 废酸处理存在的问题也显露出来。在处理化工一厂废酸时出现了开一套系统无法满足废酸处理要求,开2套系统又存在“大马拉小车”的现象。为了解决这个问题,化工六厂与化工一厂合作,在保障化工一厂供应银达公司DNT原料的基础上,采用化工一厂日产量降为一档运行,减少废酸产量,化工六厂则摸索提高系统二设备负荷。在增大废酸处理量的摸索中,面对系统设备工艺参数波动大、换热温度不足、废酸产品不合格等问题,化工六厂采取及时调整工艺参数、提高加汽量等方法,经过4天的试运行,工艺操作、设备运行良好,废酸产品质量合格,满足了化工一厂DNT生产需要。(记者:徐克峰)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1235
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