爆破库

 找回密码
 立即注册
查看: 730|回复: 0

红光公司吴军:主动思考持续改善

[复制链接]

4万

主题

4万

帖子

17万

药卷

库管员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
176957

积极分子热心同行学习达人共同进步爆破达人雷管达人炸药达人

发表于 2012-12-18 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/12/18  
红光公司DNT厂党员吴军虽已是不惑之年,但他技术全面、实践经验丰富,总能围绕工作中出现的难题主动思考,持续改善。
80/20班组在实际生产过程中,常常遇到产品装车计量不准确的难题。针对这一问题,吴军积极寻找改善方法。他从产品装车环节入手,通过仔细观察发现,每当液下泵开启时间不够、液位低时,便会出现计量不准确的现象。他尝试将液下泵开启时间控制在5—10分钟,使液位始终控制在中上限位置,希望能够将此问题解决。但在实际实验中,产品装车后计量仍有较大偏差。他便与班组员工一起利用头脑风暴法,从末端环节逐层寻找问题。在集体智慧的作用下,大家很快找到制约计量控制不准的症结。原来每次员工在DNT产品装车时,当流量计达到读数时都是先打开回流阀门,再关闭出口阀门,导致多余DNT产品被装上车。问题找到后,他提议“在DNT产品装车数量达到要求后,先关闭出口阀,再开回流阀”,随后提交了相关合理化建议,实施后计量误差被控制在允许范围内。
随着“三化”工作深入推进,吴军持续改善的意识也逐步提高。针对80/20DNT产品生产线废水排放酸度不稳定的问题,他提交了“预洗及洗涤系统生产控制”的合理化建议,精确计算预洗、洗涤热水加入量以及酸度控制范围等数据,提升精细化操作能力。建议实施后,他还根据自身的操作经验,在管理人员和技术人员的指导下,编写了《预洗及洗涤系统生产控制操作规程》,使经验得到固化、推广。(通讯员:蒋鸿燕)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1675
复制代码




上一篇:创新三支人才队伍建设推动创新驱动发展
下一篇:含能公司严抓冬季消防安全管理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|爆破库

GMT+8, 2024-9-29 19:14 , Processed in 0.054303 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表