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含能公司化工二厂“三结合”团队进班组促改善

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发表于 2012-12-25 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012/12/25  
自“三化”工作开展以来,含能公司化工二厂结合生产实际,树立“解决问题就是创新”的理念,成立管理人员、技术人员及班组员工“三结合”团队,利用集体的智慧和力量解决生产线实际问题,提升员工创新能力。
化工二厂结合各班组员工知识结构层次不统一,掌握运用新方法及先进管理工具有差异的现状,有针对性地开展“三结合”团队进班组活动。他们制作“三结合”模式展示看板,每月公示各团队进展动态。管理人员每月检查、点评各团队所联系班组工作的改善成效,激发各级人员竞争意识,形成“三结合”团队与班组建设的创建合力。
“三结合”团队改变以往班组员工学习模式,通过与员工共同探讨岗位新知识,让员工讲解实际工作中的个人经验等方式,达到知识共享的目的。他们每月开展“OPL”单点课程教育或10分钟教育,围绕操作过程的某个环节或一台设备的性能,重点讲解一个知识点,对讲解内容以图文并茂的形式张贴在看板上,加深员工的理解。
“三结合”团队成员结合各班组工作中的实际问题,每月设立一个改善课题,指导员工分析原因、制定措施,并将改善的问题展示在看板中,让员工清晰地了解到自己和同事的改善成果及存在的不足,从而更加精心地操作每个环节。
随着该项工作的不断深入,各班组改善效果也逐渐显现。员工刘大茂针对产品大颗粒较多的问题,提出相关改善建议,节约成本近14万元。员工易政权针对产品合格率较低的问题,根据产品粒度分布情况提出改善措施,总结操作经验,并将经验推广至其它小勤,使产品合格率由以往81%提高至85%。
该单位将班组合理化建议的提交率、采纳率、实施率与“三结合”团队成员薪酬挂钩,每季度梳理生产线存在的问题,列举建议提交的重点,减少重复建议现象,有效提升合理化建议质量。他们针对系统开车时设备开启时间不精确的问题,根据投料时间,按顺序开启各设备,每次开车时可节约200元。进一步优化刷洗流程,使刷洗间隔由原来的7天变为现在的15天,每月可减少两次刷洗,节约刷洗费用2.76万元。
针对硝化岗位结晶机搅拌轴使用时间长出现腐蚀、表面不光滑的问题,员工提交了“对搅拌轴进行打磨、抛光”的合理化建议。该条建议实施后,不仅保证了安全生产,而且改善了产品挂蜡问题,延长了生产周期。实施员工提交的“双金属温度计及真空压力表警示线启用黄、绿、红三色表示”合理化建议,用黄色标识低于正常控制范围,绿色为工艺控制范围,红色为高于正常控制范围,实现了设备、仪表的精细化管理。
1—11月,该单位员工共提交合理化建议3174条,提交率131.59%;采纳1784条,采纳率56.21%;实施1632条,实施率93%。累计节创价值50万元左右,人均节创2232元。(记者:徐克峰)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=1698
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