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多效多得带动全价值链体系化精益管理提速——红光公司二甲酚厂技改与创效之路

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发表于 2013-8-26 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013/8/26  
这是一个“年轻”的经营单元——从建线以来到持续盈利,其间的经历也就短短十年光景———属于“成长和稳定期”的企业单元。
这里有一群充满朝气、渴望成长的热血生命——他们以“建功园区,奋勇争先”为己任,并用实干、汗水和拼搏诠释着肩上的责任和担当。
这里是一片忙碌的热土——火辣辣的骄阳下,他们用淋漓的热汗接纳市场的拥抱,持续提升着自我创效能力。
这里是放飞梦想、诞生希望的地方——虽然设备简陋、环境狭小、条件有限,但却上下齐心、智慧叠出、气冲霄汉。
持续技改降成本
新年伊始,红光公司推出“多效多得”绩效考核机制,引导各单元全价值链精益化管理活动的开展,激发了全体员工创新创效热情。二甲酚厂厂长张柏梁同一班员工经过仔细琢磨,不仅有效地找到了降本增效的关键环节,也为核算单元及40余名员工的“多效多得”掐准了脉搏。各核算单元员工不断寻找解决制约生产线运行的瓶颈并加以解决,在保障生产线连续稳定运行的同时,员工收入逐步上升。
自主实施真空冷却水改造——降成本一举多得。员工们将原来直接补充冷却水进行循环,改造为增加蛇管,用循环水进行冷却,不再补充生消水。改造后经试运行,吨产品同比节约生消水10吨以上,同时减少了废水排放,达到了一举多得的功效,有效降低了生产成本。
借研发人员之脑——积极推进除盐优化改造。根据研发中心的建议,他们将原来除盐工艺使用液体二氧化硫改造为双氧水,“氧化”废水中的亚盐,吨产品降低成本1500元。
实施冷却塔大修——节约用水又挣得效益。该厂冷却塔自2003年建厂以来一直未进行过大的维修,通过大修,使原来的循环水温度由53摄氏度降低到目前的27摄氏度,每天节约生消水15吨以上。
实施减压蒸馏改造——大幅降能耗,同步增效益。该厂以往的生产中,吨产品消耗蒸汽达20余吨,改造完成后,吨产品可降低蒸汽使用量7吨,节约费用1500元左右。
一系列的技术改造与创新,二甲酚厂在“多效多得”体系构建中,员工每月的所“得”远高于其它单元。按照与公司所签责任书规定,效益“五五分成”后,年终人均所“得”又将“让人眼馋”。
“两表”透明激活力
该单位将精益生产、表单化管理、数据化纳入日常考核,将员工“多效多得”用“两张表”公示在班组看板上。4个班组只需将每天的能耗、物耗及产量数据,填入“精益生产利润核算表”上,便可计算出当天的员工工资收入——效益所得。而在另一张“制造产量统计表”中,各班组只要将当班产量数据填入“绿色”统计区域,材料员将当天产量统计表填入“茶色区域”,到月末汇总,便得出班组及员工月度“多效多得”绩效收入。各班组员工可以对照看板的公示表查阅、了解、比较所在班组每天产量和能源、物料消耗情况。通过数据对比,员工可以查找班与班之间的差距,并及时制定改进措施。员工还可通过合理化建议、技术创新、管理创新等方式,提出改进建议。表单化与透明经营所带来的不仅是员工明明白白的“多效多得”收入,而且提升了员工创新激情。
四班班长与几名员工在电子看板上看月度的效益核算表。“为什么我们班的磺化、碱熔釜数都这么高,产量还没有别人高呢?”看的过程中班长陈红彪提出了问题。其他几名员工都盯着看板寻找着答案。“我们班洗涤釜数是四个班最少的。”一名班组员工很快就找到了答案。于是,陈班长调出四个班的洗涤釜数进行比较后,弄清了“症结”——洗涤釜数在四个班中最少。“怎么?我们产量差不多,效益工资却比四班低100多元呢?”二班班长曾昌明提出疑问。通过看板分析后,原来是两个班产量差不多,但二班的亚盐产量比四班少了近一半,而亚盐收入直接作为班组产值进入效益核算,所以造成收入差距较大。“为什么前天收入都有624元,到今天只有556元?是不是系统出问题了?”一天没上班的三班员工回来后惊讶地发现了这个问题。“是因为昨天碱熔停车进行安全隐患整改,到现在都还停着呢,没有了产量就没有了收入,但支出天天都有,所以工资就倒退了。”听到这个解释,三班班长陈军民才恍然大悟:“原来停一天要少这么多钱啊,那得赶紧整改完开车才行。”于是,他迅速组织班组员工一起参与到整改工作中。原本计划一天的工作内容,在大家的齐心协力下,半天时间便完成了任务并组织开车生产了。
高温挡不住热情
进入二、三季度,伴随着气温节节攀升,二甲酚厂也迎来了一年中最繁忙的生产季节和集中供货期。
每次深入二甲酚生产现场,彭贵川、戎友申等维修人员都在不停地忙碌着。印象中,只要在岗位上,彭贵川似乎就没有歇空的时候。作为“三化” 工作兼现场管理员的商立卫曾经告诉笔者,由于二甲酚厂的设备腐蚀和老化严重,跑冒滴漏维修频繁,维修人员和一线员工不仅工作时劳动强度大,而且十分辛苦和劳累。进入夏季,每个员工的工作服从来就没有干过。而管理人员和所有员工同时又是维修人员的帮手——因为维修人员少,活忙不过来,只要设备出现异常,大家都在帮着打下手。
再苦再累也充满乐观劲头的三班班长陈军民,工作服上总是汗渍和盐迹斑斑,其憨厚的笑容在无形中感染和带动一班员工快活地忙碌着。一天下午,烈日当头,热气熏人。笔者又一次进入二甲酚生产现场,原本已经下班的陈军民及班组员工,因为当班产生的亚盐还未包装完工,一个个全然顾不上工作服的透湿和头、脸的汗珠豆粒般晶莹地滚落,双眼模糊了,用衣袖揩揩、擦擦,憨憨地笑一笑,又接着忙活。就这样,一个多小时不停地装袋、称重、缝包、转送、堆放,200多袋(总计1吨多)亚盐被整齐地包装完工时,陈军民、彭定明、刘德奎等5、6名员工的工作服从前胸到后背又往地面“滴水”了。
因为储罐里的盐量过多,如果启动电力搅拌设备,虽然省事,可设备就会“吃不消”。为了不损坏设备,员工李平冒着高温,艰难地用双手一点一点地耐心搅动罐内物料,待罐里物料“化开了”,再输送到精馏。对于设备的自主保全和不间断地巡检,二甲酚员工无需吩咐和安排,都会主动想办法解决存在的问题。
张柏梁告诉笔者,近期因为气温过高,劳动强度大,外来民工也不愿承担沉重的碱熔备料。而每天十二、三吨的原料不得不由倒班运转的员工按勤自备,25公斤—50公斤/袋的物料(甲碱),每个班的备料重量达4吨多,全靠各班员工接班前通过肩扛、手提搬运完成,然后再投入当勤的工作之中。二甲酚员工的辛苦程度由此可见一斑。随着季节性市场需求的转盛,10月份之前的生产几乎没有停顿的机会。尽管如此,员工们再苦、再累,依然热情不减。(通讯员:刘平)

原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=2200
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