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聚银公司TDI、PVC产品前10月完全成本同比分别下降5.96%和11.7%

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发表于 2014-11-25 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014/11/25  
今年以来,聚银公司通过引入关键绩效指标(KPI),细化、量化、分解精益管理工作目标,划小生产、管理、营销、物资等核算单元,严控各环节生产成本,以全价值链各环节的精益管理实现节本降耗。前10个月,TDI、PVC产品完全成本同比分别下降5.96%和11.7%。该公司制定公司级KPI指标130项,专业KPI指标484项,分解指标1168项,A类(关键指标)449项,B类(一般指标)719项,形成了三级关键绩效指标分解量化指标,并设定各层级目标值及推进时间节点,细化、量化、分解工作目标,以每个环节工作目标的完成确保整体生产经营指标的完成。他们采用原材料和TDI产品两头挂市场的方式,通过市场倒逼机制,督促各单位降低生产成本。他们完善《单元成本效益核算管理实施办法》,从采购、生产、销售、后勤保障等环节入手,进一步划小核算单元,细化核算内容;下发《全价值链体系化精益管理成本控制方案》,设置各生产环节控制目标,定期对比、分析控制目标完成情况,严控各环节指标。他们还根据生产实际,有针对性地制定改善措施,持续提升生产线运行质量。TDI厂将300单元、400单元、1400单元各项考核指标细化到每名员工,使每名员工都成为降成本的重要一环。各勤员工自己统计相关数据,自主核算相应指标完成情况,及时了解当天各项单耗,并与其他小勤对比,改变了之前技术人员统计数据,各勤之间不知道能耗情况的状况,使员工可以根据预算指标和各勤的数据对比,优化工艺参数。以前氢气纯度不够时要排空后再使用,现在员工自己算账控成本,发现氢气纯度不够时及时沟通、协调,控制氢气纯度,减少排空浪费,降低了成本消耗。PVC厂将“以人为本、全员参与、持续改善”的精益理念贯穿于生产经营全过程,通过细化单元成本效益核算单元,对各项原材料消耗情况进行日、周、月的统计、盘点和分析,对生产线各工序原材料消耗过程动态监控等方式,及时掌握原材料的消耗情况。同时,成立16个“三结合”改善团队,每月围绕生产线上的问题点和节能降耗来开展改善活动。他们针对聚合出料泵机封水冬季生产用量大的问题,通过讨论、研究,核算机封水合理流量,计算并安装了合适的限流孔板,有效降低了机封用脱盐水的消耗。气体制造厂以班组为单位开展每班一算账、每周一汇报、每月一考核活动,定期统计、分析、核算造气、净化车间实际能源消耗,有针对性地进行持续改善。1至10月份,该单位实际能源消耗费用较预算节约100余万元。能源动力厂进一步完善成本考核管理制度,定期安排人员对设备管线检修需用的阀门、管件进行研磨、打压,自行加工部分设备备品备件,加大修旧利废、节约挖潜力度,前10月该单位共研磨、检修阀门34个,累计节约生产成本7000余元。三废处理厂结合生产实际,通过调研、对比等方式,优化生产工艺流程,将新事故水池中的潜水泵改为离心式自吸泵,同时改变了泵的安装位置,从而保证了生产的连续性和稳定性,极大地降低了生产能耗。(记者:张学冉)
原文网址:
  1. http://www.yghg.com.cn/zf11_news.asp?id=2958
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